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http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22584
Título : | Optimización de la productividad mediante la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en la empresa SIEXPAL S.A. |
Autor : | Obregón Gutiérrez, Ginna Aracely |
Director(es): | Mosquera Guanoluisa, Doris Lisbeth |
Tribunal (Tesis): | Bastidas Alarcón, Fabián Eduardo Guamán Lozano, Ángel Geovanny |
Palabras claves : | ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS;VALUE STREAM MAPPING;ESTUDIO DE TIEMPOS;ANÁLISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS;METODOLOGÍA 5 S’ |
Fecha de publicación : | may-2024 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Obregón Gutiérrez, Ginna Aracely. (2024). Optimización de la productividad mediante la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en la empresa SIEXPAL S.A. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTIPEC;20T01875 |
Abstract : | The objective was to optimize productivity through the application of Lean Manufacturing tools in the company SIEXPAL S.A., in the city of Santo Domingo de los Tsáchilas, reducing production time by eliminating and improving processes and evaluating the feasibility of the proposed solution. The development of the work began with the identification of the current situation of production of palm kernel oil through the measurement of times, process diagrams, survey of the main indicators of the system, process analysis diagram, initial VSM and cost analysis. An initial productivity of 1.59 ton/hour, takt time of 17.2 min/ton, level of compliance with the 5'S pillars of 40%, 2 inoperative machines were found. Subsequently, a proposal was designed allowing the optimization of processes in the company by means of the implementation of a manual of processes and procedures and the implementation of red and yellow cards to apply the 5'S methodology. This standardization of activities resulted in an increase in compliance with the 5'S pillars to 78.67%, an increase in production 1.65 ton / hours and a decrease in takt time to 16.48 min / ton, through a socialization to the administrative and plant personnel of Siexpal S.A., Finally, the feasibility of the proposal generated was evaluated, obtaining as a result a period of 8.44 and 5.63 months of recovery of the investment for the change of the disabled machinery, being a viable alternative to increase the production capacity. By means of the paired statistical t-test the optimization of the system was verified applying the lean tolos and accepting the alternative hypothesis. It is recommended permanent trainings to the personnel to generate in this way a culture of continuous improvement of the performed activities. |
Resumen : | El objetivo fue optimizar la productividad mediante la aplicación de herramientas Lean Manufacturing en la empresa SIEXPAL S.A., de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, disminuyendo el tiempo de producción mediante la eliminación y mejora de los procesos y evaluando la factibilidad de la solución propuesta, el desarrollo del trabajo inició con la identificación de la situación actual de producción de aceite de palmiste mediante la medición de tiempos , diagramas de procesos, levantamiento de los principales indicadores del sistema, diagrama de análisis de procesos, VSM inicial, análisis de costos, encontrando una productividad inicial de 1.59 ton/ horas, takt time de 17,2 min/ton, el nivel de cumplimiento de los pilares 5´S de 40% , 2 máquinas inoperativas posteriormente se diseñó una propuesta permitiendo la optimización de los procesos en la empresa a través de la implementación de un manual de procesos y procedimientos y la implementación de tarjetas rojas y amarillas para aplicar la metodología 5´S, esta estandarización de las actividades dio como resultado un incremento en el cumplimiento de los pilares 5´S al 78,67% , incremento de la productiva 1.65 ton/ horas y disminución del takt time a 16,48 min/ton , mediante una socialización al personal administrativo y de planta de Siexpal S.A., finalmente se evaluó la viabilidad de la propuesta generada obteniendo como resultado un periodo de 8,44 y 5,63 meses de recuperación de la inversión por el cambio de la maquinaria inhabilitada, siendo una alternativa viable para incrementar la capacidad de producción , mediante la prueba estadística t pareada se comprobó la optimización del sistema aplicando las herramientas lean aceptando la hipótesis alternativa, se recomienda capacitaciones permanentes al personal para generar de esta forma una cultura de mejoramiento continuo de las actividades desempeñadas. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/22584 |
Aparece en las colecciones: | Maestrias: Modalidad Proyectos de Investigación y Desarrollo |
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