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http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5003
Título : | Diseño e Implementación de un Sistema de Control Automático Centralizado en el Área de Molienda de Puzolana Miag de la Planta Cemento Chimborazo. |
Autor : | Maji Hernández, Edisón Geovanny. |
Director(es): | Paucar, Jorge |
Tribunal (Tesis): | Arias, Janeth |
Palabras claves : | SISTEMAS DE CONTROL AUTOMÁTICO;INTERFAZ HUMANO MÁQUINA (HMI);MOLINO MIAG;UNION CEMENTERA NACIONAL;AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL;CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC);REDES DE COMUNICACIÓN;RED PROFIBUS |
Fecha de publicación : | 9-ago-2015 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Maji Hernández, Edisón Geovanny, (2015), Diseño e Implementación de un Sistema de Control Automático Centralizado en el Área de Molienda de Puzolana Miag de la Planta Cemento Chimborazo, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba. |
Identificador : | UDCTFIYE;108T0146 |
Abstract : | The desing and implementation of a Centralized Automatic Control System was carried at Pozzolana Milling area of Unión Cementera Nacional Planta Chimborazo Company. For implementing the system it was necessary to use a (PLC) Programmable Logic Controller as a main controller, an (HMI) Human Machine Interface for the startup, and for process monitoring, it was necesary to use PROFIBUS communication network with decentralized peripheral, as well as the use of electrical accesories for control and power circuits. To establish the start-stop sequence, the previous milling process was analyzed before its automation, in order to improve the production of pozzolana. GRAFCET tool (Sequential Fuctional Chart) was used in order to have a graphic representation of the system startup sequence by means of blocks, which fuction is established through input and output variables. The Programmable Logic Controller of the system was programmed by using fuction blocks and Simatic Manager Software. For the HMI (Human Machine Interface), it was necessary to use Wincc Flexible 2008 software, wich allowed creating a remote control for milling process. The new automatic control system was tested and resulted in 99% availability compared with the conventional system which allowed is now being used. It is concluded that the Centralized Automatic Control System is efficient in the pozzolana production and it reduces the MIAG mill breakdown due to electrical failure. It is recommended to carry out a maintenance program by the Production Technical Chief in order to improve the Automatic Control System. |
Resumen : | Se ejecutó el diseño e implementación de un sistema de control automático centralizado en el área de Molienda de Puzolana para la empresa Unión Cementera Nacional Planta Chimborazo. Para implementar el sistema se utilizó un Controlador Lógico Programable (PLC) como controlador principal, una Interfaz Humano Máquina (HMI) para el arranque, monitorización del proceso mediante una Red de Comunicación PROFIBUS con Periferia Descentralizada además se utilizó accesorios eléctricos para los circuitos de control y fuerza. Para establecer la secuencia de arranque-parada, se analizó el funcionamiento que tuvo anteriormente el proceso de molienda antes de ser automatizado para poder mejorar la producción de puzolana. Se utilizó la herramienta Gráfica Funcional de Etapa de Transición (GRAFCET) para tener una representación gráfica de la secuencia de puesta en marcha del sistema mediante bloques, cuya función se establece mediante variables de entrada y salida. Se programó el Controlador Lógico Programable del sistema en base de bloques de función con el Software Simatic Manager. Para programar la Interfaz Humano Máquina (HMI), que permite tener un control remoto del proceso de Molienda se lo realizó con el software Wincc Flexible 2008. El nuevo sistema de control automático fue sometido a prueba, obteniéndose como resultado en la disponibilidad en un 99% en comparación con el sistema convencional con que se estaba trabajando. Se concluye que el sistema de control automático centralizado brinda una gran eficiencia en la producción de puzolana logrando disminuir las paradas del molino MIAG por averías o fallas eléctricas. Se recomienda al Jefe Técnico de Producción implementar un programa de mantenimiento para optimizar el sistema de control automático. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/5003 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero en Electrónica, Control y Redes Industriales; Ingeniero/a en Electrónica y Automatización |
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