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http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16043
Título : | Diseño e implementación de un tren motriz eléctrico eficiente para un drift trike |
Autor : | Torres Llerena, Dominic Sebastián Huacho Iturralde, Erick Gabriel |
Director(es): | Gavilanes Carrión, Javier José |
Tribunal (Tesis): | Pancha Ramos, Johnny Marcelo |
Palabras claves : | TECNOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INGENIERÍA;MOTOR ELÉCTRICO;MECÁNICA AUTOMOTRIZ;CAMPO MAGNÉTICO;CONTROLADOR ELÉCTRICO |
Fecha de publicación : | 8-sep-2021 |
Editorial : | Escuela Superior Politécnica de Chimborazo |
Citación : | Torres Llerena, Dominic Sebastián; Huacho Iturralde, Erick Gabriel. (2021). Diseño e implementación de un tren motriz eléctrico eficiente para un drift trike. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba. |
Identificador : | UDCTFM;65T00420 |
Abstract : | An efficient electric drivetrain for a drift trike was designed and implemented. Two fundamental parameters were defined: the construction of the chassis and the selection of parts. Next, a computer-aided design (CAD) software was used for the design of the chassis, considering the established parameters. Stress and deformation simulations were carried out to avoid oversizing or reducing the dimensions of the chassis. The weighted criteria method was used, which evaluates on a scale between 1 and 5, to make a correct selection of parts such as: motor, batteries, controller, and a monitor for recreational vehicles (RV) and find the best option among three possible manufacturers. and/or brands. The result was: electric motor brand: Voilamart model: Rearwheel 48V 1500W with a value of 3.8; controller brand: Shenzhen Industry model: 48V-64V 2000W with a value of 4.5; brand battery: Golden Motor model: battery 48V10Ah with a value of 3.6; RV monitor brand: Bayite model: DC 6.5-100V 0-100A. After the construction and implementation of the equipment, experimental data was acquired in four types of tests, for each test 8 different tests were carried out. Data tabulation determined the autonomy of each trial. For runway A, which has an inclination of zero degrees: Test N°1, the vehicle reached a range of 9,528 km of travel; Test No. 2, the vehicle reached a range of 25.20 km. For runway B, which has an incline of 3 degrees: Test No. 3, the vehicle reached a range of 6.79 km of travel; Test No. 4, the vehicle reached a range of 12.29 km of travel. It is concluded that the second driving strategy for both types of roads improves the autonomy of the vehicle. Considering that the battery capacity is 0.48 KWh. |
Resumen : | Se diseñó e implementó un tren motriz eléctrico eficiente para un triciclo de derrape (drift trike). Dos parámetros fundamentales fueron definidos: la construcción del chasis y la selección de partes. A continuación, se empleó un software de diseño asistido por computador (CAD), para el diseño del chasis, tomando en cuenta los parámetros establecidos. Se realizaron simulaciones de esfuerzos y deformación para evitar sobredimensionamiento o reducción de dimensiones del chasis. Fue empleado el método de criterios ponderados que evalúa en una escala entre el 1 y 5, para realizar una correcta selección de partes como: motor, baterías, controlador y un monitor para vehículos recreacionales (RV) y encontrar la mejor opción entre tres posibles fabricantes y/o marcas. El resultado fue: motor eléctrico de marca: Voilamart modelo: Rearwheel 48V 1500W con un valor de 3,8; controlador de marca: Shenzhen Industry modelo: 48V-64V 2000W con un valor de 4,5; batería de marca: Golden Motor modelo: battery 48V10Ah con un valor de 3,6; monitor RV de marca: Bayite modelo: DC 6.5-100V 0-100A. Posterior a la construcción e implementación del equipo se adquirieron datos experimentales en cuatro tipos de ensayos, para cada ensayo se realizaron 8 pruebas diferentes. La tabulación de datos determinó la autonomía de cada ensayo. Para la pista A que tiene una inclinación de cero grados: Ensayo N°1, el vehículo alcanzó una autonomía de 9,528 Km de recorrido; Ensayo N°2, el vehículo alcanzó una autonomía de 25,20 Km. Para la pista B que tiene una inclinación de 3 grados: Ensayo N°3, el vehículo alcanzó una autonomía de 6,79 Km de recorrido; Ensayo N°4, el vehículo alcanzó una autonomía de 12,29 Km de recorrido. Se concluye que la segunda estrategia de conducción para ambos tipos de carretera mejora la autonomía del vehículo. Considerando que la capacidad de la batería es de 0,48 KWh. |
URI : | http://dspace.espoch.edu.ec/handle/123456789/16043 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniero Automotriz |
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